磷(lín)化(huà)、電(diàn)泳工藝作(zuò)為鋼件重要的防(fáng)腐蝕(shí)、防鏽預處理工藝,是(shì)多個工業領(lǐng)域不可缺少的表麵處理(lǐ)工(gōng)藝(yì),在我單位也不例外。由於(yú)我單位(wèi)磷化電泳工藝是六、七十年代設計的,陰極電泳(yǒng)產品的工藝沒有像如今技術(shù)這(zhè)樣具有(yǒu)完備的(de)超濾回收、純水(shuǐ)衝洗和陽極管(guǎn)保護等裝置,實施技術改造的(de)費(fèi)用較大。隨著環保要求日益提高,為使(shǐ)該工藝(yì)產生(shēng)的廢水符(fú)合環保排放要求,工廠在2007年專門建成(chéng)投運了電鍍、電泳、磷化廢水處理(lǐ)站,將電鍍酸(suān)堿衝洗廢水、含鉻廢水(shuǐ)、含氫廢水和磷(lín)化(huà)電(diàn)泳廢水通過各(gè)自的專用地下管道引入站區,通過各(gè)自不同的(de)水處理工藝處理(lǐ)後達標(biāo)排放。
現在(zài)廢(fèi)水站已運行13年,在(zài)潮濕和(hé)酸堿(jiǎn)腐蝕度高的(de)惡劣環境(jìng)下運行(háng)的水處理設備(bèi)老化十分嚴重,原來設(shè)計(jì)的自動檢測和調(diào)節、控製係統在常(cháng)年的嚴重酸堿潮濕環境下,均已(yǐ)失效。目前全靠人工實(shí)時監測,來調整藥泵的流量,隔膜加藥泵也(yě)由最大120L/h,加(jiā)大到235L/h。即便(biàn)如此,當(dāng)生產任務量大(dà),廢(fèi)水中漆濃度(dù)不(bú)斷增加(jiā)時(shí),現有(yǒu)的處理能力仍然滿足不了達(dá)標(biāo)排(pái)放的要(yào)求,主要表現是(shì):含高(gāo)濃度(dù)電泳(yǒng)漆的廢(fèi)水PAC和PAM的(de)絮凝、助(zhù)凝作用不佳,氣浮池處理懸(xuán)浮(fú)物的能力下降,目測氣浮池水色度重、懸浮物多,水(shuǐ)質不清澈且發黃,不得已隻能(néng)返回排放至調(diào)節(jiē)池,進行二次循環處理。為了保障高強度電泳生(shēng)產的進行,經綜(zōng)合分析後(hòu)確定有以下亟待解決的問題:
(1)調節池中有曝氣裝置,但是操作工害怕水質(zhì)太雜(zá)堵塞提升泵吸(xī)入口,常(cháng)常不開啟,導(dǎo)致(zhì)調節池內沉澱物(wù)堆積,曝氣(qì)裝置無法起到的(de)均勻水質的作用,加(jiā)藥量難以達(dá)到(dào)合理準確;
(2)原(yuán)有設計中沒有考(kǎo)慮到高濃度加藥(yào)量(liàng)不足時的應(yīng)急操作問題,隔膜加藥泵的(de)流(liú)量選擇太小,造成實際運行(háng)時為了保(bǎo)證處理效果,不得不在反(fǎn)應池上和調節池中人工直接投撒顆粒狀絮凝劑、還原劑和(hé)酸堿(jiǎn)藥(yào)劑,導致投藥(yào)效果和濃度(dù)難以保障,還造成調節池和反(fǎn)應池中藥(yào)泥存量增多,減少了反應空間、降低了反(fǎn)應效率;
(3)氣浮池(chí)運行多年,效果極差,急(jí)需搶(qiǎng)救性檢修;
(4)原(yuán)來設計(jì)的框板式(shì)壓泥機效(xiào)率較低(dī),隨著(zhe)生產量的擴大,投(tóu)藥量必然增加,產泥量(liàng)也隨(suí)之增(zēng)加,而框板式壓泥機(jī)即使全負荷運轉,仍然滿足不了係統的(de)壓泥(ní)要求,所以自2018年之後,每年(nián)都要外(wài)協將係(xì)統中的存泥(ní)清理,增加(jiā)了運行(háng)的成本。