(1)2020年初(chū)該(gāi)工藝改善方案作為公司年(nián)度(dù)“工業工程改善項(xiàng)目”獲得(dé)批準(zhǔn)。3月開(kāi)始啟動實施:
首(shǒu)先選擇了(le)兩個(gè)2000L帶不鏽鋼攪拌器的PE加藥罐,罐體(tǐ)厚度7-10mm,考慮到滿載時的筒壁承受(shòu)的靜(jìng)壓問題,又額外添加了(le)不鏽鋼抱箍增加了滿液罐體的整體強度;選擇25FX-13A不鏽鋼耐腐蝕自(zì)吸泵,安裝在(zài)桶的上方,攪(jiǎo)拌電機(jī)一側(cè),水泵出口設置轉(zhuǎn)子(zǐ)流量計,以(yǐ)便根據(jù)不同的廢水濃度(dù)實時調整(zhěng)供藥流量。電器控製為(wéi)地麵和氣浮(fú)池上兩(liǎng)點控製,以方便操作人員邊觀察氣浮池的效(xiào)果邊調整加藥(yào)頻率。經過試運行,效果(guǒ)極佳(jiā),可以(yǐ)隨時應付高濃度電泳漆水的無(wú)害化處理工(gōng)作。
(2)接入工(gōng)廠的壓縮空氣管道至(zhì)溶(róng)氣罐附近,接入點選(xuǎn)擇溶氣泵之後,溶氣罐之前;管道(dào)采用(yòng)D12耐壓軟管插入溶氣泵出口管道(dào)中,設置止回閥防(fáng)止泵水倒(dǎo)灌入壓縮空氣管道。測試時逐步(bù)開啟球閥,觀察氣浮池內的氣(qì)泡產生(shēng)效果,如果不(bú)佳就需要更換氣(qì)泡釋放(fàng)器(qì),氣泡(pào)要求細膩密集、擴散快速,去除懸浮物能力才能增強。經過試(shì)運行,清理(lǐ)後的氣(qì)浮池水質(zhì)清(qīng)澈(chè)、去浮效果很好。
(3)更換了大流量隔膜泵後,大部分時間的中低濃度(dù)廢水都可通過調節機(jī)械(xiè)隔(gé)膜泵的行程完成流量調節,大大降低了兩個應急加藥(yào)罐(guàn)的使用(yòng)機率(lǜ)。
(4)目前正在推進外協(xié)疊螺式(shì)清泥車進(jìn)行係統積泥(ní)的清理工作。目標是兩個大的調節池和豎流沉降池內的積泥,以備迎接(jiē)下半年艱(jiān)巨水處理任務(wù)的挑(tiāo)戰。
2.工藝改善項(xiàng)目的經濟效益的評價
該工程3月開(kāi)始(shǐ)實(shí)施,到8月15日調試完成正式交付使用(yòng),累計總投資僅3.5萬元。建成前(qián)全(quán)站月平均運(yùn)行費用(yòng)為9萬(wàn)元左右,包括藥品、水、電、人(rén)工費(fèi)和設備折舊與維修等費用;本工程建成後主要的經濟效益體(tǐ)現在使用(yòng)藥(yào)品數量的大幅下降(jiàng)(經測算下降約20%以上),處理廢水強度不變的前提下,水處理使用藥品的數量降(jiàng)低(dī)帶(dài)來化學危廢汙泥的產出量(liàng)也得(dé)到降低(dī),這兩(liǎng)項合計(jì)每(měi)年節約(yuē)站區的運行費用約為4.5萬元(yuán)。這得益於從工藝上解(jiě)決(jué)了加藥不(bú)足的問題;從設備設(shè)施上保證了加藥的濃度和藥量,使(shǐ)得電泳含(hán)漆廢水和磷化酸堿廢水得(dé)到(dào)徹底有效的處理(lǐ)。使(shǐ)用(yòng)舊工業廢(fèi)水處理設備(bèi)有(yǒu)力(lì)地保障了高強度生(shēng)產的進行。
評價:該工藝改善活動在基本保(bǎo)留原廢水處理工藝(yì)的基礎(chǔ)上,針對運行13年(nián)的廢水處理設備出現的各種(zhǒng)低(dī)效運行問題,通過(guò)切合實際(jì)的方法,優化和提升了原有水處(chù)理(lǐ)工藝,提高(gāo)了廢(fèi)水處理效率,延長了廢水處理設(shè)備的使用壽命。